主要問題及分析處理
一、濾袋粘灰甚至糊袋,壓差增大
經(jīng)過長期運行后,除塵器壓差增大,尤以三號電袋除塵器zui為嚴(yán)重。一、二、四號電袋除塵器zui大壓差在1000Pa左右,三號電袋除塵器壓差zui大值曾達到1600Pa。停機檢查后可發(fā)現(xiàn)濾袋表面有不同程度糊袋現(xiàn)象。
1、原因分析
(1) 空預(yù)器壓差升高后進行了空預(yù)器高壓水沖洗的工作??疹A(yù)器在線高壓水沖洗將產(chǎn)生大量水蒸氣,煙氣濕度增大將加劇濾袋的堵塞、糊袋。
(2) 脫硝工藝中氨的逃逸率高,使濾袋表面粉塵板結(jié)甚至糊袋,導(dǎo)致壓差升高。鍋爐煙氣中含有SO2等氣體,SCR催化劑會促進SO2氧化成SO3:2SO2 O2=2SO3。NH3在脫硝過程中會有一部分逃逸出來,這部分NH3與煙氣中的SO3和水蒸汽反應(yīng),生成NH4HSO4。而NH4HSO4在140℃左右呈液態(tài),極具腐蝕性和黏結(jié)性,容易吸附在極板、極線、濾袋表面和灰粉黏合,很難清除下來。過量的硫酸氫胺黏結(jié)在濾袋表面,造成濾袋糊袋,透氣性下降,同時,混合了硫酸氫氨的粉塵粘性增大,也導(dǎo)致濾袋上的粉塵難以清除,必然帶來除塵器阻力的增加。
(3) 由于煙氣中氨鹽含量高,加劇了陰極線芒刺裹灰現(xiàn)象,且裹灰的粘性大,振打清灰無法徹底清除,造成電場放電不理想,電場收塵效果下降,增加了濾袋的負(fù)荷。
(4) 濾袋噴吹方式調(diào)整不及時,低負(fù)荷壓差小的情況下部分運行人員關(guān)閉了定時噴吹,改為定壓噴吹,導(dǎo)致低負(fù)荷時濾袋每有得到有效清灰,壓差一旦上漲則很難下降。
2、處理方案
在機組運行期間,可采取以下控制措施:
(1) 暫??疹A(yù)器在線高壓水沖洗工作,若不得不進行沖洗,需進行水量控制,提高沖洗壓力至50Mpa,控制水量小于1噸/小時。
(2) SCR系統(tǒng)噴氨調(diào)門采取手動控制,在不影響機組氮氧化物排放指標(biāo)(50mg/m3)的情況下盡量降低脫硝SCR區(qū)噴氨量,zui大可能減少氨逃逸量,嚴(yán)格保證氨逃逸小于3?L/L。
(3) 電袋除塵器一、二電場繼續(xù)以0方式運行,變壓器電流極限由80%調(diào)整至100%,增加電場出力,降低袋區(qū)負(fù)荷。
(4) 更改布袋的噴吹方式:脈沖閥噴吹間隔在10S以內(nèi)調(diào)整,控制噴吹壓力在0.45-0.5MPa,連續(xù)不間斷噴吹,特別是在低負(fù)荷壓差較低時同樣進行連續(xù)不間斷噴吹。
在機組停機以后可采取以下方案:
(1) 將原脫硝渦流混合器的噴氨方式改造為多噴嘴的格柵式噴氨方式,提高噴氨均勻度。
(2) 進行脫硝煙道流場優(yōu)化,提高煙氣流速均勻度,降低氨逃逸。
(3) 離線情況下,使用空氣炮對所有濾袋進行逐個強力清灰,必要時可將袋籠拆除后進行深度清灰。
二、旋轉(zhuǎn)噴吹中心筒斷裂
2015年1月31日,在2號機組停備消缺中檢查發(fā)現(xiàn)除塵器A列1室4號旋轉(zhuǎn)噴吹裝置中心筒晃度較大,手動盤車旋臂異常輕松地轉(zhuǎn)動,進一步檢查發(fā)現(xiàn)中心筒上部與回轉(zhuǎn)支承連接的法蘭焊口處斷裂;2015年2月1日,經(jīng)過全面排查,又發(fā)現(xiàn)B列1室1號旋轉(zhuǎn)噴吹裝置中心筒斷裂。
1、原因分析
(1) 中心筒是插進法蘭內(nèi)進行的焊接,內(nèi)、外均進行了焊接,但焊接高度小于6mm,明顯不符合要求。整個斷裂口較為整齊,法蘭內(nèi)殘存有中心筒壁,但沒有明顯塑性變形,可能在焊接時有咬邊現(xiàn)象;咬邊不但使母材金屬的減薄,還會在母材和焊縫處形成幾何不連續(xù),從而形成應(yīng)力集中,使得焊縫強度降低。
(2) 中心筒上部外表及法蘭外表有明顯的腐蝕、銹跡。中心筒外部本應(yīng)填充硅酸鋁填料的填料室已經(jīng)沒有任何完好的填料,中心筒中下部表面則附著大量黃綠色垢狀物,說明硅酸鋁填料已幾乎被全部腐蝕。分析原因為:除塵器頂蓋上部原本溫度較低,當(dāng)旋噴驅(qū)動裝置各密封面密封不嚴(yán)時,又會有冷空氣進入填料室內(nèi),造成填料室內(nèi)的煙氣冷凝,形成酸液,對金屬及保溫層產(chǎn)生腐蝕。
2、處理方案
(1) 根據(jù)原尺寸重新加工法蘭,嚴(yán)格按照焊接標(biāo)準(zhǔn)與中心筒進行焊接。
(2) 測量因斷裂而減少的中心筒長度,兩臺旋噴分別增加23mm、20mm的墊圈以補償中心筒長度。
(3) 重新安裝足量硅酸鋁保溫至填料室內(nèi)。
(4) 旋噴驅(qū)動裝置上部各連接結(jié)合面用硅膠重新密封,防止空氣泄漏。
(5) 對所有中心筒進行檢查,重新密封填料室。
(6) 在中心筒和上法蘭之間焊接加強肋。
(7) 使用不銹鋼材質(zhì)中心筒,發(fā)現(xiàn)腐蝕嚴(yán)重的進行更換。